塑料瓶生产商借助ABB传动—电机组合提高产量,降低能耗 ABB 变频器 ACS880
传动能源评估间接帮助塑料容器生产商降低了60%的能源成本,产量提高30%。
◇ 产量提高30%
◇ 吹塑机能耗降低60%
◇ 节省了为安装额外的吹塑机,将供电从600kVA 升级至800 kVA所花费的成本35.6万美元
◇ 节省了采用相同技术翻新泵机和传动的成本4.4万美元
◇ 同步磁阻电机运行比标准交流电机更安静,改善了工作环境
当运行23年之久的旧吹塑机产量降低时,位于北爱尔兰的PrimePac陷入了两难境地。这台机器采用一台液压电机为吹塑机内的挤出机供能。随着每周5天,每天24小时的长时间运行,这台电机的运行已经十分低效,速度控制不佳。
PrimePac决定更换驱动吹塑机内的挤压机的旧液压电机,因为它运行低效,速度控制不稳定。全新解决方案采用的是ABB 同步磁阻电机和ACS880变频器。
以前,PrimePac生产一个塑料瓶只需10秒钟。近几年,单位生产时间延长到了12秒钟。挤出机生产出带“长尾巴”的多余塑料后,还要对其进行修整和回收,整个过程耗能巨大。
PrimePac曾计划花费4.4万美元翻新机器。尽管这可以让机器继续运行,但它采用的仍然是原有技术,能耗也保持不变。而能耗对于这家电容量限值为600 kVA的工厂而言是一个关键因素。而引入额外的全电动注塑机生产新型药瓶的计划需要新增投资30多万美元,投资主要用于供电系统升级。
通过能源评估找到可能性
为了寻找其他解决方法,PrimePac邀请它的能源和自动化合作伙伴Advantage Control Limited(ABB授权价值供应商)针对现有机器进行能源评估。
Advantage Control Limited在一周的时间内,在现有的全电动模式下进行了能耗测量。评估结果表明,旧机器在生产同尺寸和同重量的塑料瓶时,耗能巨大。而且因为液压系统在启动时需要消耗额外的转矩,所以存在能耗不稳定和耗电量大的问题。
更糟糕的是,吹塑机欠佳的调速功能还会导致塑料瓶畸形。
评估认为涵盖ABB同步磁阻电机和ACS880传动的产品组合不仅可以减少耗电量、改善调速功能、提高成品质量并保持其一致性,还能释放电容,为新吹塑机供电。
ACS880-01 传动具有IP55防护等级,可安装在生产流程附近。
节能幅度的增加使PrimePac无需升级600 kVA供电系统就能安装新挤出机。
节能
全新电机-传动组合安装完成后,记录数据显示节能幅度达到60%。即使需要改造机器,55 kW IE4 同步磁阻电机-传动组合的1.1万美元购买费用预计也能在12个月内收回投资。
液压组合原本耗电68kW,安装同步磁阻电机-传动组合后,耗电量保持在26 kW,节省了60%的能耗。PrimePac无需超出电容量限额就能安装新生产线。
PrimePac 可在半年内收回同步磁阻电机-传动组合的投资。
调速是成功的关键
ABB工业传动具备直接转矩控制功能(DTC),在传动的实际速度控制方面取得了实质性的进步。现在,它的准确性更高,能够使通过挤出机和进入模腔的塑料长度、重量保持一致。这意味着,产品不再外溢,不再有“长尾巴”,浪费也得到减少。
产量提高
以前,只有63%的挤压半成品真正被制成了塑料瓶。这是因为机器运动不稳定并且时断时续。同步磁阻电机-传动组合完成安装后,有96%的挤压半成品被成功制成塑料瓶。另外4%要归因于逐步停机过程。
随着浪费的减少,用于废物循环的18.5 kW造粒机的使用频率也得到降低,这可以节省5%的能耗。
其他优势还包括,显著减少噪音和震动,现在操作人员站在电机旁也能听见同事的交谈。
超出客户预期
PrimePac Ltd工程经理Clifford Craig表示:
“以前因为功率不足,我们无法安装新机器,而现在,旧吹塑机的能耗降低了60%,足以让我们安装另一台全新的全电动吹塑机。这完全超出我们的预期。只是安装了一个ABB 同步磁阻电机-传动组合,我们的生产量就显著增加。”
PrimePac Limited专门从事各种塑料瓶、容器和罐的连续挤压吹塑,还生产密封瓶、泵瓶、喷瓶等各种附件。
PrimePac 工程经理Clifford Craig表示:“因为能耗降低了60%,我们现在可以安装另一台全新的全电动吹塑机。